第二代《阀门电动装置联合设计》课题是1974年~1977年进行的,20世纪七十年代初一机部周建南部长到辽宁朝阳电厂,主持30万千瓦发电机组启动剪彩仪式,在当时30万千瓦的火电机组是国内规模最大、水平最高的发电机组,本来是联动操作,但由于开关失效,没有启动起来。经检查是电动阀门出现问题,从而导致了这次意外,周部长当然很失望,他下决心要抓一下电动装置质量。1974年,一机部专门为电动装置下达了一个文件,即“1040号文件”,由通用所牵头,组成《阀门电动装置联合设计》课题组,由我担任组长,并从铁岭阀门厂、沈阳高中压阀门厂、上海阀门三厂、开封高压阀门厂、天津第二通用机械厂等国内主要阀门厂和电装厂,抽调过来7个优秀的技术人员,对电动阀门进行调查研究。经调查,发现电动阀门出现问题有三方面原因:一是电动装置本身存在问题,二是电机问题,三是阀门存在问题。 1974年上半年课题组首先在天津起草了两项阀门部标准,为下半年在上海进行第二代阀门电动装置的方案设计打下了基础。为了研发第二代产品,我们做了很多试验研究,单是方案就设计了7套,全国阀门行业主要厂家代表(包括当时属于电工局的哈尔滨锅炉厂、上海锅炉厂、北京锅炉厂、武汉锅炉厂、青岛电站阀门厂代表)集中在北京召开设计方案研讨会,把7套设计方案图挂在墙上,经过充分讨论最终选定了第6方案,并于1976年上半年首先在合肥通用所开展设计工作,后又转移到上海阀门三厂,完成了全部图纸设计,且于1977年由上海阀门三厂生产了首批系列样机,经合肥通用所组织专家鉴定后,在全国推广应用。直到现在,我国仍在生产使用的大量常规产品,还是按第6方案设计,不断改进优化后的产品。 第二代联合设计完成了两种电装系列产品:一种是多回转型电装,行业内叫“Z系列阀门电动装置”;另一种是部分回转型电装,行业内叫“Q系列阀门电动装置”,它是由一级Z系列多回转电装加上二级减速器组成的叠加式电装。它们不仅具有高度系列化、通用化、标准化的特点,而且已经完全具备现代电装的结构要点与性能要求。其主要特点有:总体结构上比第一代ZD系列电装发生了巨大变化,电机端面出线,电源线和全部信号线集中在一处出入;手电动采用“半自动复位,电动优先”的设计原则;首次对电装电动机、齿轮、蜗轮、轴、轴承、弹(碟)簧、平键、花键、爪型离合器、手电动切换等主要零部件的力、强度、寿命等,进行了详尽的理论计算与科学实验,优化了传动系统设计,使电装体积与重量大幅度下降,制造成本也随之下降;全部外壳零件结合面都采用O型密封圈密封的结合面设计,大大提高了电装的防护性能;首次完成隔爆型系列电装产品的设计研究与制造,它的主要件可以与普通型电装通用;首次完成了Z系列多回转电装+二级减速箱(可以是齿轮、蜗轮、行星齿轮、拨叉等各种传动装置)的叠加式部分回转系列电装产品的研发生产。 第二代联合设计课题的最大成果是催生了阀门专用电机的问世。当时阀门和阀门电动装置属于一机部通用局,电机属于一机部电工局,不能跨部门管理,在通用所的呼吁下,一机部电工局专门为小小的电动装置组织了一个《阀门专用电机联合设计》课题组,由上海电器科学研究所、南阳防爆电气研究所及广州热带电器科学研究所负责。我作为用方的代表参与了课题,一个人跟电工局的十几个人谈条件,电机行业属于“老字号”行业,阀门电动装置是新兴产品,用量也不大,所以他们希望产品越简单越好,我是希望越能满足要求越好,争论异常激烈,不过最终舌战群儒,敲定设计方案,并生产出样机。紧接着由通用所作为总归口,组织起草了两项阀门专用电机部标准。并于1976年在广州召开了阀门专用电机标准审查会和产品鉴定会。时至今日这两项标准还在应用,产品还在大量生产。